1 概述(簡介) 天野集團汽輪發(fā)電機組的透平是采用西門子技術(shù),由杭州汽輪機廠制造,屬于抽汽冷凝式汽輪機。汽輪發(fā)電機組型號為:EHNK40/45/60,額定功率為:16750KW,主氣壓力為10MPa,抽汽壓力為:3700KPa~4300KPa。1997年正式投產(chǎn)到2001年5月30日,汽輪發(fā)電機組因抽汽調(diào)節(jié)閥問題,停車大約30多次,給公司造成重大經(jīng)濟損失。為此公司多次組織事故分析并進行技改,本文就事故現(xiàn)象、技改及技改效果作出評價和分析。
2抽汽調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)問題的現(xiàn)象
2.1汽輪發(fā)電機組投抽汽后,經(jīng)常出現(xiàn)閥桿逆時針快速旋轉(zhuǎn),造成閥桿的填料漏汽嚴(yán)重,閥桿卡澀,關(guān)節(jié)軸承及閥桿本體多次斷裂。閥桿轉(zhuǎn)動,說明閥頭也是轉(zhuǎn)動的,并造成閥頭底部的定位螺母上部的彈性墊片嚴(yán)重磨損,使閥移位,閥頭掉。
2.2機組投抽汽后,油動機、閥體劇烈震動,且閥位波動大,發(fā)電量波動大、抽汽壓力不穩(wěn),造成3.9MPa管網(wǎng)壓力不穩(wěn),后續(xù)工況???動。
2.32001年上半年,在退抽汽時,連續(xù)幾次出現(xiàn)調(diào)節(jié)閥回關(guān),而“WOODWARD505”調(diào)速器顯示LP閥(抽汽調(diào)節(jié)閥)閥位全開,為99.98%,ND(低壓二次油壓)為0.45MPa,現(xiàn)場LP閥處于全關(guān)位,抽汽壓力快速上升到4600KPa,抽汽**閥(其設(shè)定值為4.5MPa)起跳,3.9MPa管網(wǎng)(汽輪發(fā)電機抽汽供3.9MPa管網(wǎng))的排空PIC-706開,主汽閥開度增大到83%(原來為65%),而發(fā)電量突然大量下降到5000KW,造成SX管網(wǎng)(10MPa管網(wǎng))壓力快速下降.高壓鍋爐為此超負(fù)荷運行,經(jīng)緊急處理無法使LP閥打開,只得打閘停機。
3抽汽調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)問題的原因分析
3.1抽汽調(diào)節(jié)閥入口蒸汽不均勻,使閥頭受力不平衡,造成閥頭逆時針快速旋轉(zhuǎn),出現(xiàn)填料嚴(yán)重磨損,漏汽嚴(yán)重,閥材卡澀,關(guān)節(jié)軸承、閥桿斷裂,導(dǎo)致閥頭定位螺母及其上部彈性墊片磨損嚴(yán)重,閥頭掉,閥位波動。同時,造成閥體油動機劇烈振動,出現(xiàn)閥桿、關(guān)節(jié)軸疲勞斷裂。
3.2蒸汽在閥頭的蒸汽管口形成渦流,造成閥頭油動機劇烈振動,出現(xiàn)閥頭和閥套的配合間隙因磨損而增大,結(jié)果使閥頭上腔壓力成倍增加。
3.3閥頭與閥套的配合間隙因磨損、汽流沖刷而增大,出現(xiàn)漏汽量增加,閥頭上腔的壓力增大。閥頭上腔泄汽孔相對變小,泄汽量低于漏汽量,這樣,閥頭上部壓力遠(yuǎn)大于下部壓力,而油動機的提升力遠(yuǎn)小于閥頭上部蒸汽壓力,出現(xiàn)閥頭表皮頂部到全關(guān)位,抽汽壓力快速升高,其**閥起跳,抽汽量猛增,PIC-706排空開,SX管網(wǎng)壓力快速下降。抽汽調(diào)節(jié)閥表皮頂部全關(guān),切斷進入低壓缸的進汽,發(fā)電量突然大量下降,為了設(shè)備**、只得緊急停機。
3.4主汽壓力相對過高,造成SX管網(wǎng)壓力高選控制閥PIC-736經(jīng)常開,出現(xiàn)3.9MPa壓力高(PIC-736減壓汽到3.9MPa管網(wǎng)),使抽汽調(diào)節(jié)閥閥位變化頻繁,變化范圍大,工況不穩(wěn),這是外因。
4抽汽調(diào)節(jié)閥的技術(shù)改造方法
技改以前,汽輪發(fā)電機組因抽汽調(diào)節(jié)閥問題,連續(xù)運行時間*長是29天,平均20天。剛開始,采取的辦法是加粗閥桿,調(diào)整閥關(guān)節(jié)固定間隙,但都失敗了。2001年3月份,經(jīng)認(rèn)真分析,找到了準(zhǔn)確的原因,采取了有效的技術(shù)改造,用*小的經(jīng)濟投入,*終基本解決了問題。下面就是技術(shù)改造的方法。由附圖A、B、C、D表示四種改造方法。
4.1在閥上增加防轉(zhuǎn)定向銷,左右各一個,銷子材料是12CMoV,銷子長45mm,是l2的圓柱銷。在閥頭相應(yīng)加開二只導(dǎo)向槽,導(dǎo)向槽深度14mm。增加防轉(zhuǎn)銷,從根本上消除閥頭由蒸汽產(chǎn)生的不平衡力,使閥頭只隨工況(負(fù)荷,抽汽)的變化而變化,閥頭只能上下移動,不能轉(zhuǎn)動、振動。此改造方法可參看附圖A。
4.2在閥套上加焊緩流均汽網(wǎng),使汽流均勻作用在閥頭上,同時,降低汽流的流速,減少渦流,這樣,閥頭受蒸汽作用力盡可能平衡,消除閥頭旋轉(zhuǎn)、振動。這一改造方法是**種改造方法的補充,由附圖B可見。
4.3閥頭、閥套間隙間磨損而增大,為了保證其間隙符合設(shè)計要求,由廠家按照原設(shè)計圖紙加工了一套新閥頭、閥套。改造是在新加工的備件上進行的。新加工的備件,其間隙很小,漏汽量就比較小,閥頭上腔汽壓就相對減小,閥頭表皮頂部全關(guān)閉的因素,也就減少了。新加工的閥頭上沒有*小流量孔,為完善其作用,補開了兩個Ф8的孔,孔的位置由附圖C可知。
4.4增加閥頭上腔泄汽孔數(shù)目。原設(shè)計閥頭上腔泄汽、泄壓孔是2個(Ф6孔,現(xiàn)在對稱增加2個。這就從根本上解決了因閥頭與閥套存在間隙或間隙因磨損沖刷增大,漏汽量增大的問題。增加孔的目的是把漏汽完全排泄,使閥頭上下壓力平衡,也就不會出現(xiàn)閥頭上腔壓力高的可能,更不可能造成閥頭表皮頂部全關(guān)閉。由附圖D可知此改造點。
4.5PC-736是SX管網(wǎng)高選的控制閥,SX管壓高時,就由PC-736減壓到3.9MPa管網(wǎng)。而汽輪發(fā)電機的抽汽是供3.9MP管網(wǎng)的,正常時3.9MPa網(wǎng)管完全由抽汽來供的。以前運行中經(jīng)常出現(xiàn)因SX抽汽。使其抽汽調(diào)節(jié)閥開關(guān)頻繁,造成了閥位不穩(wěn),發(fā)電量波動,并威脅設(shè)備的**。現(xiàn)在把PC-736的高選設(shè)定值由原來的10.2MPa提高10.5MPa,既能保證抽汽調(diào)節(jié)閥的穩(wěn)定,又能保證改造后的防轉(zhuǎn)銷受到盡可能少的磨損。
5抽汽調(diào)節(jié)閥技術(shù)改造后的效果
汽輪發(fā)電機組的抽汽調(diào)節(jié)閥經(jīng)上述技術(shù)改造后,經(jīng)過*初兩個月的運行觀察,基本上達到了理想的效果。經(jīng)改造投抽汽后,抽汽調(diào)節(jié)閥工作穩(wěn)定,閥桿不轉(zhuǎn),閥體、油動機振動很小,填料沒有漏過,閥桿沒有斷過(閥桿是原設(shè)計的閥桿,沒有加粗),閥頭的定位螺母及其上部的彈性墊片也沒磨損,閥位定位沒變,發(fā)電量波動很小,閥頭也沒掉過。因后續(xù)工號及其他問題,多次投退抽汽,抽汽調(diào)節(jié)閥也沒出現(xiàn)表皮頂部全關(guān)。因其他問題,汽輪發(fā)電機組停車時,拆開抽汽調(diào)節(jié)閥進行檢查,技術(shù)改造后加的防轉(zhuǎn)銷、導(dǎo)向槽幾乎沒有磨損。第三月,因外界原因減少了發(fā)電量,但發(fā)電量仍可達到650萬度。此后每月發(fā)電量都在850~950萬度。通過近三年的正常運轉(zhuǎn)說明,抽汽調(diào)節(jié)閥事故原因分析正確,技術(shù)改造方法得當(dāng),經(jīng)濟投入小,解決了抽汽調(diào)節(jié)閥長期存在的問題,保證了公司全部內(nèi)用電的供應(yīng)。并在六次電網(wǎng)大面積停電的情況下,保證了生產(chǎn)的正常運行,為公司創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。